吉林石化有机合成厂2.5万吨/年乙丙橡胶B线装置经过生产技术攻关,装置试车工作取得了历史性的重大突破,产品外观颜色得到较大改变,各项指标达到了合格标准。2013年,该厂以攻克水洗及闪蒸单元技术难题为目标,为实现乙丙橡胶B线装置实现连续稳定开车、生产出合格产品提供技术支撑。
作为国内唯一一套乙丙橡胶装置其中的2.5万吨/年B线装置,从2008年9月10日聚合单元首次投料至今,装置共组织11次投料试车,由于装置在设计上存在缺陷,给实现连产稳产带来了前所未有的难度。
为了破解这一难题,这个厂今年成立了专项技术攻关小组,设立了技术瓶颈攻关项目,并对项目实施的内容、主要措施、攻关目标、进度安排分解到人。
在技术攻关中,攻关小组人员深入现场对试车中暴露出的聚合系统波动、水洗单元分层效果不好、胶液输送设备能力不足和闪蒸系统堵挂严重等多项技术难题,采取对水洗单元工艺路线实施改造,增加静态混合器及胶液循环管线等办法,提高水洗强度,改善胶水分离效果。
目前,这个厂还安排设备专业人员对新制造的设备严格现场监造、验收,组织完成设备及管线安装、吹扫及气密工作,精心筹划装置试车准备工作,为提高生产负荷,实现三元胶稳定生产奠定基础。